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湖北钢管抗拉强度剪切强度检测机构

2022-10-13 04:34:01  279次浏览 次浏览
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湖北钢管抗拉强度剪切强度检测机构、铜合金失效分析服务 失效分析是一门新兴发展中的学科,在提高产品质量、技术开发、改进,产品修复及仲裁失效事故等方面具有很强的实际意义。失效可能发生在产品寿命周期的各个阶段,通过对失效样品进行测试分析,确认失效模式、分析失效机理,明确失效原因,终给出预防对策,减少或避免失效的再次发生。

摘要:本文是对实际应用中失效铜合金样品进行失效分析案例,综合运用电感耦合等离子体原子发射光谱仪(ICP)、显微维氏硬度计、金相显微镜、扫描电镜(SEM-EDS)等分析仪器,通过对样品宏观外观、化学成分、晶体结构、微观形态、能谱等参数进行综合分析,从而明确失效机理,给出改进建议。

正文:

1、样品信息综述:

样品为地暖分体式分集水器,应用于家庭采暖系统中做分/集水用,使用时管内工作压力为0.3⁓0.4Mpa,市政供暖热水水温<65℃;

失效情况:产品使用一个采暖期(一年)后复检时球阀接头在安装螺纹处断裂,失效样品集中出现在2015年8月、9月、10月生产批次的产品,失效概率为5%⁓6%;

成型工艺:坯料为连铸铜棒,对坯料铜棒经过红冲热锻后一次性成型→空冷至室温→切边和表面机加工→喷丸→电镀镍;

红冲热锻工艺:燃气喷灯加热5-10s,铜棒烧红温度达到700℃⁓800℃,热加工一次性成型;

球阀材质:铜锌合金(铅黄铜),牌号:HPb58-3。

失效分析过程:

2.1 外观检查

通过对失效球阀断口进行宏观检查分析可以得出:

1)断裂出现在位于螺纹中间的“O”型密封圈卡槽处,沿着卡槽上下的螺纹根部开始断裂,向圆周面扩展;

2)断口边缘无明显塑性变形,断口呈台阶状参差不齐,存在“之”字形扩展裂纹,由裂纹开裂方向可以判断样品受到垂直于裂纹的拉应力作用。

2.2 成分分析

产品标准:GB/T 5231-2012 加工铜及铜合金化学成分分析

检测仪器:电感耦合等离子体原子发射光谱仪(ICP)

1:铜合金化学成分:

两种产品材质中的铜(Cu)含量均小于标准要求值,锡(Sn)含量均超过标准要求的≤0.5%,杂质元素总和含量超过标准要求,故两种产品材质不符合铅铜合金 HPb 58-3牌号的要求。

2.3 硬度测试

测试标准:GB/T 4340.1-2009 金属材料 维氏硬度试验 第1部分:试验方法

检测仪器:显微维氏硬度计

ZL-1#样的硬度值明显小于ZL-2#样的硬度;ZL-1#样硬度值基本均匀,ZL-2#样硬度值5#点的位置测试结果偏大,其他位置硬度值基本均匀。

2.4 金相分析

测试标准:YS/T 449-2002 铜及铜合金铸造和加工制品显微组织检验方法;

YS/T 347-2004 铜及铜合金 平均晶粒度测定方法

检测仪器:金相显微镜

ZL-1#样平金相图片:

ZL-1#样品进行金相分析可得:

1)该铅铜合金金相组织为:α+β+Pb三相组成;α相为锌在铜基体中的固溶体,呈白色粗大组织;β相和Pb相腐蚀后呈灰黑色,受热加工影响β相粗大呈链条状分布,Pb相呈颗粒状(质点)分布;

2)由于热加工温度超过α相再结晶温度使得晶界交汇处出现再结晶α相;

3)螺纹端β相分布明显多于螺纹远离端β相的含量(螺纹端、螺纹远离端说明见Fig.9);

4)通过对金相显微组织观察可以发现断口处为穿晶断裂。

ZL-2#样平金相图片:

ZL-2#样品进行金相分析可得:

1)该铅铜合金金相组织为:α+β+Pb三相组成,α相为白色粗大组织,β相成网状分布,块状β组织含量较少;Pb相呈颗粒状(质点分布)分布,发现LZ-2#样中的Pb颗粒较LZ-1#样中的Pb相分布更多、更弥散。

2)受热加工温度影响LZ-2#金相组织中同样存在α再结晶相,但较LZ-1#样中的再结晶晶粒更细小;

3)通过对比螺纹端、中部、螺纹远离端的金相显微组织可以发现LZ-2#样三个位置的金相组织相差不大,说明整个样品中α相、β相和Pb相的分布更均匀(螺纹端、螺纹远离端说明见Fig.9);

2.5 断口分析

检测标准:GB/T 20307-2006 纳米级长度的扫描电镜测量方法通则

检测仪器:扫描电镜

断口微观图片:

ZL-1#样品断口进行分析可得:

1)断口宏观特征:断面无明显塑性变形,断口呈台阶状,裂纹沿垂直于拉应力的方向扩展;

2)断口微观特征:断口微观形貌中无韧性断裂特征,断口形貌为层状断口,断裂面存在连续和不连续的分叉二次裂纹,二次裂纹的断口中存在脆性断裂特征——解理台阶,上述断口微观形貌均符合应力腐蚀开裂的特征;

3)断口中存在大量的疏松孔洞,结合能谱分析可以得出沿着CuZn电子化合物周围出现疏松孔洞,可能为脱锌腐蚀导致;

4)结合能谱分析发现在螺纹加工面位置4和位置5的成分基本相同,可以得出该位置出现的连续黑色质点为气孔。

2.6 能谱分析

检测标准:GB/T 17359-2012 微束分析 能谱法定量分析

检测仪器:扫描电镜

1)通过位置1和位置2的成分分析可以发现位置1处的片状白色氧化物为氧化锌,位置2为铜锌基体,说明断口处锌的分布不均匀;

2)位置3为CuZn电子化合物;

3)位置4和位置5处的成分基本相同,故黑色连续质点为气孔;

4)位置6为球阀内腔中的黄色腐蚀物为三氧化二铁(Fe2O3),结合该铜合金化学成分分析的结果中铁(Fe)的含量可以判断,球阀内腔中铁锈可能为从管道中引入沉积于球阀内壁。

3、失效分析结论

综上分析可得,LZ-1#样断裂失效的原因为:热加工温度的不均匀使得脆性β相较大且呈带状分布,极大的降低了材料的塑性;球阀中存在较大的轴向残余内应力,安装后球阀受到拉应力作用;试样在潮湿的空气或水中,铜合金沿加工损伤/缺口或材料组织缺陷(如气孔等)处发生腐蚀,产生疏松孔洞等缺陷,导致试样发生腐蚀应力开裂

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